日前,在河南焦煤趙固二礦西部盤區(qū),由該礦自主設(shè)計加工安裝完成的全國首個智能化倉儲式水平矸倉排矸系統(tǒng)投運,成功攻克了制約礦井瓦斯區(qū)域治理巷道掘進(jìn)的“卡脖子”難題,可節(jié)約資金上億元。
“如今坐在調(diào)度室里,不僅能對井下采煤作業(yè)遠(yuǎn)程操作,還能實現(xiàn)對井下矸石開采、運輸、裝卸等生產(chǎn)環(huán)節(jié)的遠(yuǎn)程控制,通過網(wǎng)絡(luò)即時傳送信息,對井下生產(chǎn)進(jìn)行實時指導(dǎo)?!壁w固二礦調(diào)度室職工說。
趙固二礦作為焦煤生產(chǎn)主力礦井之一,礦井原有兩條運矸路線都是通過底板一橫貫帶式輸送機(jī)運輸至排矸巷矸倉,矸石裝礦車后再經(jīng)副井提升至地面,矸倉排矸能力僅165立方米/天,而且需17個人操作才能完成。
“礦井每年巖巷進(jìn)尺超過2000米,每天掘進(jìn)矸石量480立方米,原有矸石運輸系統(tǒng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足后期礦井區(qū)域瓦斯治理巷道掘進(jìn)需要。且副井提矸時間長,完不成巷道瓦斯治理,掘進(jìn)就無法進(jìn)行,不能解放煤量。”趙固二礦礦長李小磊說。
面對制約發(fā)展難題,礦長掛帥,組織技術(shù)、機(jī)電、地測等技術(shù)人員,成立技術(shù)攻關(guān)工作小組,對礦井排矸系統(tǒng)開展技術(shù)攻關(guān)。“起初,我們決定從工程上掘進(jìn)專用的兩條矸石運輸巷道和大型煤倉,工期時間至少1年,工程投入4000萬元,而且要逐年修建;從設(shè)備上入手,借鑒單軌吊車吊裝集裝箱運輸和梭式礦車接替運輸?shù)确桨?,都因礦井巷道實際斷面和運輸效率而一一放棄。”趙固二礦黨委書記慕松利說。
不為困難找借口,只為解決問題找辦法。趙固二礦在確保安全和依法合規(guī)的前提下,由礦領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥,組織技術(shù)、機(jī)電、地測等技術(shù)人員專門成立攻關(guān)小組,對礦井排矸系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。
由于國內(nèi)無智能化倉儲式水平矸倉運輸系統(tǒng)同類型項目,趙固二礦沒有可借鑒經(jīng)驗。技術(shù)團(tuán)隊展開了上百次的討論研究測算,矸倉布置在井下什么位置,采用什么樣的斷面,矸倉配套什么樣的卸矸、運輸、提升設(shè)備等等,都進(jìn)行了具體測量和設(shè)計……最終,趙固二礦智能化倉儲式水平矸倉排矸系統(tǒng)由控制系統(tǒng)、裝矸系統(tǒng)、儲矸系統(tǒng)和卸矸系統(tǒng)組成。裝矸系統(tǒng)由兩部DSJ100/63/75型帶式輸送機(jī)和可移動分料機(jī)組成;儲矸系統(tǒng)由矸倉和封倉閘板組成,矸倉總?cè)莘e為478.4立方米,矸倉下口設(shè)置28個放矸閘板;卸矸系統(tǒng)由刮板輸送機(jī)配合放矸閘板,最終實現(xiàn)對裝矸、卸矸、運轉(zhuǎn)等過程的一鍵操作、可視化和智能控制,徹底解決了礦井井下儲矸、排矸和底抽巷連續(xù)掘進(jìn)問題,提高了礦井綜合生產(chǎn)效率。
“系統(tǒng)不僅徹底解決了礦井井下儲矸、排矸和底抽巷連續(xù)掘進(jìn)問題,而且增強(qiáng)了礦井災(zāi)害治理、深部開拓能力,消除了各生產(chǎn)系統(tǒng)相互制約的局面,提高了礦井綜合效率?!崩钚±诒硎?。
據(jù)了解,此次投入使用的智能化倉儲式水平矸倉運輸系統(tǒng),僅需5人遠(yuǎn)程操作就能完成作業(yè),真正實現(xiàn)了“職工不跑腿、機(jī)器多干活、數(shù)據(jù)多跑路”的礦井智能高效發(fā)展。
來源:焦煤發(fā)布