“常村、司馬、郭莊三個充填站單周充填10013立方米,累計充填約36.3萬立方米?!?/span>4月15日,在潞安工程公司礦井充填分公司會議室,工程辦主任陳鵬飛正在匯報三個充填站當(dāng)前情況。自2021年4月份開始,在三年的時間里,潞安工程公司通過深入調(diào)研、認(rèn)真論證,在生產(chǎn)運(yùn)行中不斷總結(jié)經(jīng)驗、相互取長補(bǔ)短,逐漸形成了一整套從工藝設(shè)計、建設(shè)施工到充填運(yùn)行的成熟充填開采生產(chǎn)工藝和膏體配比方案,開發(fā)出了高濃度低碳充填材料配方,研發(fā)出了新型緩凝充填劑,并總結(jié)出泵送“滿管流”技術(shù),有效提升綠色充填開采技術(shù)水平。
“目前,三個站的充填泵送能力均實現(xiàn)了80%以上流量穩(wěn)定充填,單次充填量突破1768立方米,刷新了條帶式膏體充填工藝單次充填記錄。編寫的《條帶式膏體充填開采工藝》工法正在申請省級工法評審。”礦井充填分公司副經(jīng)理翟亮向記者介紹說。
2023年,常村、司馬、郭莊三個充填站在保證充填體強(qiáng)度和接頂率的前提下,累計完成膏體充填30.4萬m3,置換煤炭資源42萬噸,累計消耗煤矸石、粉煤灰等固廢50萬噸,降低排矸費(fèi)用約1250余萬元。在此基礎(chǔ)上,今年以來潞安工程公司組織有關(guān)人員赴榆林市常樂堡煤礦、東風(fēng)煤礦、內(nèi)蒙古丁家渠煤礦、晉能控股趙莊煤礦等單位就井下條帶封堵方式、通風(fēng)方式和掘進(jìn)銜接等關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行對標(biāo)交流,學(xué)習(xí)了條帶快速掘進(jìn)工藝、條帶封堵細(xì)部工藝和漿體矸石充填技術(shù)等充填開采方式,為“潞安充填”下一步發(fā)展提供了思路和方向。
同時,潞安工程公司繼續(xù)鞏固三個充填站生產(chǎn)運(yùn)營,持續(xù)完善和優(yōu)化充填開采工藝,擴(kuò)大生產(chǎn)效益,并進(jìn)一步總結(jié)建設(shè)和運(yùn)營充填站的經(jīng)驗。一方面加大與國內(nèi)同行業(yè)單位、科研院所、高等院校、充填設(shè)備及配套廠家等緊密聯(lián)系,積極參與對充填開采技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的制定,加強(qiáng)對固廢材料和設(shè)備性能的研究,開發(fā)長壁充填等多種充填開采技術(shù);一方面拓寬多種合作方式,實現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,共同致力于探索高端化、智能化、綠色化的充填開采新技術(shù)與新業(yè)務(wù)。
目前,在技術(shù)應(yīng)用成果上,通過模擬研究和實際應(yīng)用分析,對地面管路布置改造減少了堵管現(xiàn)象;井下采用“S”彎布管增阻技術(shù)減少了對立孔管路的磨損,提高了使用年限;應(yīng)用井下反條帶充填技術(shù)解決了不規(guī)則條帶和條帶低側(cè)布管充填接頂問題,通過高效緩凝外加劑的研發(fā)應(yīng)用有效提升了膏體和易狀態(tài)保持的時長,降低水泥、粉煤灰的使用摻量,有效降低充填原材料成本等。在創(chuàng)新研發(fā)方面,創(chuàng)建創(chuàng)新工作室、組建科研團(tuán)隊,研發(fā)全固廢低碳充填材料、成品矸石制備技術(shù)等新技術(shù)、新工藝,涌現(xiàn)出一系列充填科研應(yīng)用成果。其中,發(fā)表了《礦井膏體充填泵送工藝的設(shè)計與研究》省級期刊論文;完成了《礦井充填膏體高效緩凝劑的研發(fā)》和《基于“滿管流”輸送技術(shù)的膏體性能控制研究》兩個科研項目;獲得設(shè)備改造專利1項,上報實用新型專利2項;系統(tǒng)設(shè)備小改小革累計30余項,有效提高了生產(chǎn)效率。
潞安工程公司在充填開采領(lǐng)域不斷探索和發(fā)展,堅持創(chuàng)新驅(qū)動,向“新”而行,聚焦煤炭主業(yè),推動綠色智能開采,積極探索充填開采,蹚出了一條“條帶式膏體充填開采”之路。
來源:潞安化工