一、項目背景
某煤礦新副井使用的是JKM-2.8×4(Ⅰ)E-FC型多繩井塔式摩擦輪提升機。在更換主提升鋼絲繩時,由于受到場地和空間限制,收舊繩、放新繩的繩滾都要布置在井口的北側(cè)空地上,鋼絲繩從井口跨過井口房窗戶和北側(cè)繞道鐵路才能到達北側(cè)繩滾。該煤礦新副井鋼絲繩應(yīng)用一次更換2根繩工藝,同時收2根舊繩、放2根新繩。更換過程中,人工拖拽舊繩費時、費力,稍有不慎就會導(dǎo)致鋼絲繩出現(xiàn)打絞,延誤工期。如果處置不當,出現(xiàn)一根新鋼絲繩被堅硬銳器損傷,就有可能導(dǎo)致鋼絲繩出現(xiàn)斷絲、斷股,安全系數(shù)下降,甚至報廢,給礦井安全生產(chǎn)帶來巨大損失。為保證鋼絲繩不在拖拽過程中打攪、受損,徹底消除安全隱患,同時,為減輕施工人勞動強度,保證整個施工過程保質(zhì)、保量,順利完成更換任務(wù),該礦技術(shù)創(chuàng)新攻關(guān)小組研制應(yīng)用了鋼絲繩收繩車,取得較好效果。
二、研究內(nèi)容
根據(jù)鋼絲繩更換現(xiàn)場實際和更換工藝要求,以及可能對整個更換過程產(chǎn)生的影響、造成的危害進行充分分析、深入研究、客觀評定;多次對現(xiàn)場進行測量,與實物進行比對,組織技術(shù)研討。確定了施工前研究方案、施工中優(yōu)化措施。
根據(jù)該礦主提升任務(wù)較重、主提升鋼絲繩更換難度大、強度大、要求高的特點,確定了利用現(xiàn)有零部件,依靠自主革新、自主創(chuàng)新,自制加工的創(chuàng)新思路。充分利用檢修空余時間,在不影響正常提升的前提下完成全部施工。
鋼絲繩收繩車的基本構(gòu)成:
1.設(shè)計了帶傳動軸的收繩滾筒,傳動鏈輪通過平鍵條嵌裝在傳動軸上,以方便舊鋼絲繩的回收、存儲。
2.采用井下淘汰的小絞車(11.4kW)作為動力,以保證鋼絲繩在拖拽過程中,始終受力、不打絞,同時降低施工人員的勞動強度,保證施工進度。
3.帶花鍵槽的驅(qū)動鏈輪套裝在小絞車滾筒上,通過傳動鏈將動能傳遞給收繩滾筒,通過收繩滾筒的轉(zhuǎn)動,將舊鋼絲繩纏繞在滾筒上。
三、項目特點
1.采用整體設(shè)計,結(jié)構(gòu)簡單、安裝方便,配件具有互換性。設(shè)計了利用花鍵將傳動鏈輪和小絞車滾筒快速實現(xiàn)緊固連接的安裝方式。
2.為實現(xiàn)帶花鍵槽的驅(qū)動鏈輪的快速固定,將鏈輪設(shè)計成兩個半圓部分,用連接螺栓快速固定,避免滾筒拆卸。
3.利用小絞車作為收繩動力,避免用人工轉(zhuǎn)動繩滾拖拽舊鋼絲繩,大大降低了施工人員的勞動強度。
該項目已向國家知識產(chǎn)權(quán)局提報專利申請,相關(guān)資料正在審核之中。
四、實施效果
通過現(xiàn)場實施應(yīng)用并經(jīng)檢驗,效果良好,實現(xiàn)了預(yù)期目標。
1.優(yōu)化了煤礦更換副井鋼絲繩的施工方案,減輕了施工人員的勞動強度,提高了施工水平,避免了因鋼絲繩在拖拽過程中出現(xiàn)交叉、打絞、斷絲、斷股,甚至受損報廢等現(xiàn)象,徹底消除了安全隱患,安全效益明顯。
2.施工時間21小時,比計劃提前8個小時,原來拖拽舊鋼絲繩需要施工人員30人,現(xiàn)在只需5人。
3.通過項目實施,最大程度減少原副井絞車的運行時間,減輕下井員工的勞動強度,為礦井安全生產(chǎn)創(chuàng)造了良好條件。
轉(zhuǎn)化果平臺咨詢電話:4001817969